摘要:螺杆是ABS装置挤出机重要部件,通常一至两年就要更换一次,此前需要进口,价格高、到货时间长。为满足设备长周期、稳定运行要求,今年2月,合成树脂厂组织专业技术人员对螺杆进行国产化替代攻关。他们依据挤出机的运行参数,对螺杆力学性能指标进行核算,与国内设备制造厂商进
日前,吉林石化合成树脂厂对一套引进的ABS装置挤出机螺杆进行了国产化替代改造,并实现稳定运行。
螺杆是ABS装置挤出机重要部件,通常一至两年就要更换一次,此前需要进口,价格高、到货时间长。为满足设备长周期、稳定运行要求,今年2月,合成树脂厂组织专业技术人员对螺杆进行国产化替代攻关。他们依据挤出机的运行参数,对螺杆力学性能指标进行核算,与国内设备制造厂商进行沟通,经过反复试制加工,研制出满足工艺要求的螺杆。
国产螺杆强度更好,能够延长使用年限,单根价格比进口产品降低36万元。混炼单元5台挤出机需要10根螺杆,全部更换国产部件一次能节省360万元。
此外,装置的油分离器滤芯、挤出机真空口等部件也完成了国产化替代,检修成本明显降低。
江城日报全媒体记者 温月
通讯员 田丰华
来源:大东北生活资讯
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