摘要:2024年8月11日,中国籍国际航行船舶M轮满载煤炭进靠连云港赣榆港,在赣榆主航道航行进港过程中出现突然降速的异常情况,半小时后逐渐恢复航速,未造成险情事故。后经与船方核实,该轮在进入国内沿海大气污染排放控制区(ECA)前进行了换油作业,换油程序正常顺利,但在
典型案例
主机高压油泵卡死导致船舶失速
案例呈现
2024年8月11日,中国籍国际航行船舶M轮满载煤炭进靠连云港赣榆港,在赣榆主航道航行进港过程中出现突然降速的异常情况,半小时后逐渐恢复航速,未造成险情事故。后经与船方核实,该轮在进入国内沿海大气污染排放控制区(ECA)前进行了换油作业,换油程序正常顺利,但在船舶进入赣榆主航道后不久,船舶主机5号缸高压油泵突然卡死,同时燃油凸轮异常警报(F.O CAM ABN)响起,主机排温异常,主机转速表波动不稳。轮机长采取临时降速检修,排除故障后恢复正常航行速度。
故障原因分析
M轮靠港后,海事执法人员登轮对船舶主机进行检查,并与船员一起对故障原因排查分析。故障发生前,船舶使用低硫燃油进港,加车至HALF(74RPM)左右时,主机转速波动,随后主机第5缸排温异常下降,燃油凸轮轴异常报警指示灯发出报警。轮机长对异常情况进行排查,发现5缸高压油管无油脉动,气缸高压油泵齿条卡死。轮机员通过手动紧急润滑,并反复小幅度活络5号缸高压油泵齿条,卡阻现象得到缓解,主机转速逐渐恢复稳定,气缸排温恢复正常,故障临时排除。
主机5号气缸高压油泵柱塞和套筒内
有磨损痕迹
船舶靠妥码头后,船员对主机5号气缸高压油泵进行检修,发现油泵柱塞外壁和套筒内壁均有不同程度的磨损。经海事执法人员与船员对故障原因的排查研讨,分析以下三种原因可能导致高压燃油泵发生上述故障,具体如下:
01
温度骤变
如果燃油温升过快(温度变化>2 ℃/min),由于热膨胀程度不一致,柱塞与套筒之间的间隙变小,柱塞就很可能卡死在套筒内,柱塞与套筒卡紧或咬死进而使得喷油泵停止供油,使该缸停止燃烧。
主机气缸高压喷射油泵图解
02
低硫油特性原因
因低硫油具有粘度低、低润滑性、低闪火点等特性,容易造成高压油泵磨损、泄露、喷油压力不足、燃烧不良,或是发生主机增压器喘振、齿轮泵磨损、油头磨损或咬死、甚至熄火等情况。
03
燃油品质较差
由于该轮1号燃油舱作为低硫燃油储存舱,已多次混装不同地区、不同类型的燃油,每加一次油,都将三个燃油舱加油总管内残留燃油冲入1号舱中,混合的油品种多、沉淀物多、杂质多。
经综合分析排查,本次高压油泵柱塞磨损引发的故障,主要是在重油换轻油时温度调节不当引起的。该船的燃油温度检测需要在机旁进行,当值轮机员在关小重油加热器蒸汽进出口阀时,温度超过了2℃/min。且由于当时船舶进港备车航行,情况复杂,对燃油温度疏忽观察,造成换油时温度下降过快,与重油温度相差太大,导致高压油泵柱塞磨损严重,出现气缸高压油泵齿条卡死。
安全管理建议
(一)严格按照换油程序进行换油操作,降低机器设备运行风险。
1.注意控制油温,关闭加热蒸汽阀及管路伴热管阀时,切记不可变化太大,保证每分钟温度变化在2℃以内,待进口温度降到60℃再转换重轻油阀门;
2.换油后适当降低主机转速,保持主机负荷至25-40%状态下运行;
3.低硫油冷却器投入运行使其粘度大于或等于2cst以上;
5.加强对齿轮泵、高压油泵、油头等设备保养。
(二)加强加注燃油质量管理,确保燃油净化系统工作正常,对沉淀柜、日用柜勤放残,避免因燃油中的固体颗粒杂质进入高压油泵导致卡阻。
(三)运转中应关注高压油管的脉动状态。脉动突然增强,喷油泵有异响发出,则多为喷油器喷孔堵塞或针阀在关闭位置咬死所致;若高压油管无脉动或脉动微弱,则系柱塞或针阀在开启位置咬死或喷油器弹簧折断所致。
(四)注重人员培训,汲取经验教训。船舶管理公司应严格落实安全生产主体责任,加强轮机员的岗前和在船培训,让所有轮机员熟悉船上该型号主机高压油泵的结构原理、日常保养要求、定期检查和维护保养要领;认真学习有关高压油泵事故案例的分析,从中汲取经验教训。
供稿|李花季
编辑|任伟伟 校对|汤智昕
审核|韦姗姗
来源:江南水乡生活见闻