摘要:现象:反洗后出水浊度仍>10NTU,或反洗耗时超过设计值 30%。原因:
以下是石英砂过滤器常见突发情况及系统化应对措施,结合杭州地区水质特点与工程实践:
一、反冲洗效果下降
现象:
反洗后出水浊度仍>10NTU,或反洗耗时超过设计值 30%。
原因:
滤料板结(杭州地区梅雨季节易发生)
布水器局部堵塞(如藻类滋生)
反洗强度不足(水泵老化或阀门开度异常)
应急处理:
化学辅助反洗:按 1:1000 比例投加次氯酸钠(针对有机物污染)
人工松动滤层:开启排气阀,用长柄工具插入滤料层搅动
临时提升反洗压力至设计值 1.2 倍(持续不超过 5 分钟)
杭州地区预防:
梅雨季前提前将反洗频率提高至每日 2 次
原水入口加装 Y 型过滤器(精度 1mm)拦截大颗粒杂质
二、滤料异常流失
现象:
反洗排水含砂量>5%,或罐体压力持续下降。
原因:
滤头缝隙超标(磨损>0.3mm)
承托层级配错误(砾石粒径过大)
反洗强度超过临界值(>25L/(m²・s))
应急处理:
立即关闭反洗阀,启用备用过滤器
用磁铁打捞流失滤料(针对含铁杂质)
临时用滤网包裹排水口(孔径 0.5mm)
杭州地区预防:
选用 ABS 材质滤头(耐温>80℃)
每年梅雨季后检测滤头磨损情况,更换率超过 15% 需整体更换
三、罐体突发泄漏
现象:
罐体焊缝或接管处出现渗漏,周围地面潮湿。
原因:
局部腐蚀穿孔(碳钢罐体常见)
焊接缺陷(应力集中导致裂纹)
压力过载(超过设计压力 1.5 倍)
应急处理:
三级响应机制:
Ⅰ 级(渗漏量<5L/min):用高分子材料(如环氧树脂)临时封堵
Ⅱ 级(渗漏量 5-20L/min):立即切换旁通系统,排空罐体
Ⅲ 级(大量泄漏):启动全厂停水预案,疏散人员
杭州地区修复:
优先选用 316L 不锈钢补丁(针对含氯离子原水)
焊接后需进行磁粉探伤(杭州特检院认证)
四、控制系统失效
现象:
阀门无法自动启闭,或压差数据异常跳变。
原因:
电磁阀线圈烧毁(杭州夏季高温导致)
PLC 程序逻辑错误(误触发反洗)
传感器信号漂移(湿度影响)
应急处理:
手动模式操作:
关闭自动控制电源
通过就地按钮完成反洗流程
用便携式仪表(如 Hach 浊度仪)人工检测
杭州地区维护:
控制柜加装防潮加热器(湿度>70% 自动启动)
每年高温季前更换电磁阀线圈(推荐施耐德品牌)
五、反冲洗水源中断
现象:
反洗水泵启动后压力<0.2MPa,流量<设计值 50%。
原因:
反洗水箱液位过低(杭州地区夏季用水高峰)
管道阀门误关闭(人为操作失误)
水泵叶轮堵塞(原水含大量藻类)
应急处理:
水源切换方案:
优先级 1:切换至消防水系统(需提前报备水务局)
优先级 2:启动临时潜水泵抽取附近河道水(浊度<300NTU)
优先级 3:调用水车供水(单次供水可维持 2 小时反洗)
杭州地区预防:
反洗水箱容积按最大单罐反洗水量的 1.5 倍设计
安装水位自动报警装置(低水位提前 2 小时预警)
六、滤料中毒(有机物污染)
现象:
滤层发黑并伴有异味,出水 COD 持续>50mg/L。
原因:
原水突发污染(如化工废水泄漏)
活性炭吸附饱和未及时更换(针对复合滤料)
应急处理:
化学再生:
配制 2% NaOH 溶液循环浸泡 24 小时
用清水冲洗至 pH 中性
投加粉末活性炭(500g/m³)增强吸附
杭州地区案例:
2023 年某印染厂原水苯胺超标,通过次氯酸钠氧化(投加量 50mg/L)+ 气水反洗组合工艺,48 小时恢复正常。
七、特殊季节应对预案
梅雨季(4-6 月):
每日增加 1 次强制反冲洗(原水浊度>50NTU 时)
罐体底部加装排水盲管(定期排空积水)
高温季(7-9 月):
反洗水温控制在 25-35℃(超过 35℃需降温)
检查滤料膨胀率(控制在 20-30%)
八、杭州地区典型案例
某热电厂循环水系统:
突发滤料板结导致压差骤升,通过高压水刀(压力 80MPa)分层清洗,4 小时恢复过滤能力。
某水厂预处理系统:
滤头断裂引发滤料流失,采用 3D 打印技术快速定制新滤头(材质 PEEK),24 小时完成更换。
关键建议:
建立 "三级应急响应" 机制,配置移动式应急包(含堵漏工具、便携式仪表、备用电源)
每年开展 2 次反事故演练(重点模拟管道爆裂、滤料流失场景)
与杭州地区专业维修单位(如杭水集团技术服务公司)签订应急响应协议
通过系统化的预防措施与快速响应机制,可将突发故障影响降低 70% 以上,保障过滤器连续稳定运行。
来源:hz鑫凯水处理